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煤矿螺杆式空压机自动控制系统的改造

作者:冉孟春来源:《煤矿机械》日期:2015-03-04人气:867

螺杆式空压机是煤矿企业的重要机械设备之一,使用空压机产生的空气可以为井下风动机械设备提供动力,同时为巷道送入必要的空气,提供井下工作安全系数。传统的螺杆式空压机控制系统多采用继电器实现控制,其缺点是能耗大、启动电流高、对设备器件冲击较大,影响空压机使用寿命,同时其控制精度不高,稳定性较差。在当前提高煤矿设备自动化水平、提高能源使用效率的趋势下,使用新技术对空压机控制系统实现改造,实现一种稳定高效、控制准确、节能效果明显的空压机自动控制系统十分必要。

1 改造系统的技术与方案

1.1 使用的三项主要技术

(1)变频调速技术:针对传统螺杆式空压机控制系统中控制精度不高,启动电流过大及能耗较大等缺点,采用变频器代替继电器实现流电动机进行调速,从根本上解决了传统控制系统的突出问题。

(2)PLC技术:PLC又称可编程控制器,是在继电器与计算机技术的基础上发展来的工业控制装置,具有结构简单、稳定性高、抗干扰能力强等优点,适合在煤矿这样的工作环境较为恶劣的条件下工作。

(3)RS-485总线技术:系统完成数据传输需要使用总线技术,本改造系统中使用的总线是RS-485,485总线由于其布线简单,传输稳定可靠,在众多控制领域都有广泛的应用。

1.2 改造系统总体方案

整个系统使用的设备包括控制中心PLC、变频器、互感器、压力变频器、空气开关等,主要通过系统对管网压力的信息采集与控制,实现自动压力调节,通过PID调节器将压力调节在预设范围内,具体控制方案由PLC程序实现。整个系统的控制原理图如图1所示。

2 系统改造的实现

2.1  系统硬件配置

(1)PLC部分:改造系统中使用的PLC选用了西门子S7-300系列,主要功能是完成空压机的各种控制。 其硬件配置主要如下:CPU模块使用CPU315-2DP,该模块可以扩展到1024点数字量或128个模拟量通道,可以满足空压机的控制需要。电源模块选用PS307,数字量输入模块与输出模块分别选用SM32与SM322。输入模块将采集到的空压机状态信息,包括运行状态、故障信息、辅助设备状态等传入PLC处理。输出模块实现PLC对空压机的控制信息输出,控制信息包括启动、停止、加载、卸荷、急停等。为实现与上位机的通信功能,采用RS-485总线方式完成数据传输,通信模块采用了CP341,CP341模块利用基于RS-485总线的Modbus协议,与控制变频器及各种执行机构,完成整个系统的控制功能。

(2)变频器及其他设备:系统使用的变频器选用了达牌VFD300B43A型变频器,其输出频率范围0.10~400Hz,过载能力为额定输出电流的150%,同时具有RS-485接口,可与上位机与PLC实现方便互连,实现控制功能。压力变送器选用了森纳士的DG1300型变送器,其精度可达0.5%FS。PID智能控制使用了兰利AL808,在相对湿度≤85% 的环境下均可工作。接触器使用了CJXl系列,完成交流电动机的起动、停止及反转。变频器与外部的连线图如图2所示。

2.2 上位机控制软件的实现

对于空压机的直观监控功能由上位机控制软件实现,上位机控制软件的开发选用了MCGS工控组态软件完成。MCGS工控组态软件是一套32位工控组态软件,设计简单、功能强大,通过自身大图库可以快速模拟工控机现场场景,实现直观的监控界面,具有强大的网络功能,支持TCP/IP、485/422/232等多种网络体系结构,可以方便实现与PLC等设备的通信功能。使用MCGS工控组态软件设计的上位机监控软件界面如图3所示。

2.3  PLC控制的实现

空压机自动化系统采用两种控制方式,人工手动控制与自动控制。自动控制的过程简单描述如下:首先打开冷却水阀,变频器与电动机实现了联机,变频器输出频率开始变化,从0Hz开始升高,整个变化的频率及压力变送器获取的信号均由PLC获取,根据系统的预设控制方案,对各个空压机轮训控制。PLC控制程序流程图如图4所示。

3 结语

使用PLC、变频器、现场总线及软件技术实现的煤矿螺杆式空压机控制系统的改造,克服了传统继电器控制方式的能耗过大、稳定性差、影响设备使用寿命等问题,通过PLC结合变频器实现对空压机启动、停止等控制,使用变频器完成空压机功率的调整实现空压机输出气压的控制,同时使用MCGS组态软件实现了空压机上位机监控界面的模拟,实现了远程监控功能,整个系统组建便捷、稳定可靠,具有较好的推广价值。

参考文献:

[1] 吴会民,汪玉,唐志平.  落锤冲击下伪弹性TiNi合金固支梁的响应特性研究[J]. 振动与冲击. 2009(03):40-45 

[2] S.W.Ambler. The Object Prime: The Application Developer’s Guide to Object Orientation and the UML(Second edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 213-236

[3] 翁维勤. 过程控制系统[M].第二版. 北京:化学工业出版社,2002 

[4] 余国亮.PLC 原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2005.

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