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长大隧道内如何快速推进无砟轨道施工

作者:崔俊涛来源:《城市住宅》日期:2021-02-02人气:1009

1  保证无砟轨道施工精度的重要性

随着高铁的越来越普及,无砟轨道施工工艺越来越成熟,而中国高铁的建造者在从无到有,从有到精的道路上越走越远。无砟轨道施工精度要求高,保障无砟轨道的精确性是隧道工程得以保质保量完成的关键所在,在保证精度的前提下,施工单位要想更好的创造效益,必须追求进度上的突破。

2  工程概况

新建黔张常铁路从重庆黔江出发,经过张家界,至常德,铁路建设标准为200km/h客货共线。其中中铁十六局施工的永定一号隧道全长4.95km均为双块式无砟轨道,且隧道80%长度位于曲线上,最大超高70mm。

长大隧道无砟轨道施工,物流组织是关键,为此中铁十六局二公司黔张常项目二分部依托技术手段,科学组织,单个工作面用300m工装达到了平均每天200m的施工进度,单天最大产量250m,创造了效益,也为长大隧道无砟轨道施工积累了一定的经验。

3  无砟轨道隧道内物流组织分析

3.1  前期策划分析

无砟轨道施工工法分为轨排框架法和工具轨法,工具轨法施工相对灵活,对于不同地段都适应,但工具轨调整起来速度慢,相对精度也不如框架法,因此选用轨排框架法施工。在确定工法施工后,分析资源配置情况。隧道内受场地的限制,无砟轨道施工工作面有限,大量投入工装设备及人员,从经济方面考虑不划算,而且相互干扰施工,进度并不快。考虑施工的每一道工序衔接时间、以及无砟轨道物流周转时间、工装的工效、人员工作时长、设备的行走时间、工艺方面的要求等等因素,轨排框架法单个工作面最佳工装为300m,配套3台龙门吊,100个工人。

300m工装每循环能保证进度不低于200m,龙门吊行走距离也在300m范围内,过远的距离会使得门吊行走耗时太长,影响进度。100个工人分为调试工30人,钢筋工20人,混凝土及抹面工25人,模板工15人,其他工种10人,各工作面人员效率高,且相互间不干扰。3台龙门吊,主要行走2台,1台龙门吊在混凝土浇筑期间使用,保证每循环物流效率。

3.2  过程工效分析

无砟轨道道床板为连续浇注,每榀轨排框架长6.25m,每套工装配备轨排框架48榀,道床施工作业循环时间安排如下:

3.2.1  施工机具成套配置方案按下列条件考虑

1)主料物流时间控制:按照200m/d的作业效率。

2)浇筑阶段的砼运输: 25min(8m3/车)。

3)其它物料的运输按上述控制时间综合制定。

3.2.2   施工配套机组作业综合技术指标

 1)施工作业效率:定额200m/d单线延米。

 2)施工轨道精度:满足设计及施工规范要求。

3.2.3  施工机具循环作业线

道床施工按每日进度200m计,每日施工长度200m。施工顺序为先左线,后右线,两排距离间隔200m,时间间隔24h。

1)左线安放1-30号轨排,调整好轨面几何尺寸后锁定,时间控制在9h。

2)左线浇筑混凝土从30号轨排开始至1号轨排结束,浇注长度为200m,时间控制在5h,混凝土浇注结束后及时抹面养生。

3)右线31-48号轨排的安放在左线浇注混凝土时进行,调整好轨面几何尺寸锁定。时间控制在6h。

4)右线混凝土浇注由48号轨排开始至31号轨排结束,浇注长度同样为200m。时间为5h。

5)右线轨排混凝土强度达标时,拆除1~15号轨排,进行右线轨排联结。依次循环,左线同理,直至完成全部道床施工。

3.2.4  时间分配

1)轨排组装及铺设时间分配(控制时间为15min/排)

轨枕吊装至分枕平台:4min;分枕平台分枕:3min;空轨排吊装对位:3min;轨排组装,10min;轨排吊装:5min。

2)轨排粗调及精调时间分配(控制时间为10min/排)

轨排粗调:6min;轨排精调:9min

3)混凝土浇筑时间分配

200m轨排需要混凝土120m3, 5h内浇筑完毕,每排15min,共12车。

每车间隔25min,其中浇筑20min,车辆调头5min.

4)轨排拆除及倒装时间分配(控制时间为14min/排)

轨排拆卸:8min;空轨排走行:6min。

通过对各工序时间的分析,合理安排每道工序时间,让每道工序都合理利用,现场不存在空闲时间,达到最优施工。

3.3   关键工序优化

无砟轨道物流组织时间主要集中在轨排调整和混凝土浇筑两大工序,项目部通过调整这两大工序时间,大大提高了施工进度。

3.3.1  轨排调整措施

针对轨排调整,先对设备进行改进,尽量自动化。散枕平台采用自动机械化,与工装厂家购买自动散枕平台,提高了轨排组装进度;设计轨枕吊具,加快轨枕吊装效率。自动散枕平台,如图1所示;轨枕吊具,如图2所示。

增加轨枕卡具,轨缝控制板等小型机具,提高轨排就位效率。另外提高粗调精度,无砟轨道工装精调可调范围较小,粗调是提高精调速率的关键,为此以精调的精度来控制粗调,大大缩短了轨排调整时间。

对轨排进行编号,实施工厂化管理,尽量缩短轨排调整时间,并注意轨排的保护,减少因轨排变形影响调整精度。

通过一系列调整后,300m轨排调整从原来的10h缩短到8h。

3.3.2  混凝土浇筑

混凝土采用龙门吊配料斗进行浇筑,采用2m3混凝土料斗。一般一个工作面配2台龙门吊,混凝土浇筑时,一台浇筑混凝土,一台组装轨排使用,浇筑200m道床需要9h左右。在现场摸索中,采取2台龙门吊接力的形式,减少龙门吊行走时间,一台龙门吊在浇筑的时候,另外一台龙门吊将混凝土已经运至浇筑点,始终是一台龙门吊在浇筑,另外一台在行走中,浇筑时间缩短到6h左右。龙门吊行走如图3所示;混凝土浇筑中如图4所示。

4  结语

综上所述,在长大隧道内提高无砟轨道施工,工作面有限,只能细化每道工序。缩短一切可以缩短的时间,才能提高工效,分析工序里面的关键线路,结合现场采取技术手段达到提高每循环施工进度,最终达到快速推进的无砟轨道施工。


本文来源:《城市住宅》:https://www.zzqklm.com/w/kj/12544.html

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