铁泥基催化剂非均相Fenton深度处理造纸废水
2020年全国纸浆消耗总量10200万t,废纸浆占纸浆消耗总量55
Fenton 污泥含水量高,有大量的金属成分以及有机质、腐殖酸等有害物质,不适合采用传统的填埋和焚烧处置;由于其含铁量较高,有许多学者将其经过其他热化学、物理等手段进行资源化利用。Cao等
本研究从固废高值化利用及废水达标排放的角度出发,以Fenton污泥为主要原料,复配粉煤灰、煤泥、羧甲基纤维素钠,采用高温热解的方式制备水处理铁泥基催化剂;并进行废纸造纸二沉池出水的非均相Fenton深度处理。探究pH值、H2O2添加量、催化剂投加量对CODCr去除率的影响,以期建立一套经济、高效的水处理工艺;并通过循环水处理实验,探究催化剂的可再生性能。
1 实 验
1.1 原料
实验所用的粉煤灰取自陕西榆林某电厂,Fenton污泥取自陕西关中某造纸废水处理厂,煤泥取自山西柳林某选煤厂。实验用水取自山西某造纸厂产生的废纸造纸废水二沉池出水,4℃冷藏保存并及时测试水质指标,结果如
1.2 试剂与仪器
羧甲基纤维素钠(CMC)、过氧化氢(H2O2,质量分数30%)、硫酸亚铁、氢氧化钠、硫酸、聚丙烯酰胺(PAM)均为分析纯。
GSL-1500X型真空管式高温烧结炉,合肥科晶材料技术有限公司;BT100S型蠕动泵,雷弗流体科技有限公司;5B-6C 型COD快速测定仪,连华科技有限公司;EFS-3D型色度测定仪,合肥恩帆科技有限公司。
1.3 实验方法
1.3.1 铁泥基催化剂的制备
经预处理的Fenton污泥、粉煤灰、煤泥,以质量比5∶3∶2混合均匀,100 g原料中添加10 mL质量分数为3%的CMC溶液制备成球。经105℃干燥得到生料球。通过高温烧结的方式将生料球制备成铁泥基催化剂。烧结工艺为:400℃预热30 min,950℃保温40 min,升温速率为5℃/min;N2气氛,流量为100~150 mL/min。
1.3.2 废水处理
均相Fenton氧化:取150 mL废水于200 mL烧杯中,调节pH值到3,加入一定量的FeSO4·7H2O,搅拌至FeSO4·7H2O完全溶解后加入一定量的H2O2,以500 r/min搅拌反应一段时间。结束后,调节废水的pH值到7.0~7.5,滴加数滴质量分数0.1%的PAM溶液,100 r/min搅拌脱气2 min;静置60 min后取上清液测定其CODCr、色度,并抽滤测其污泥产量。
非均相Fenton氧化:称取一定质量的铁泥基催化剂置于固定床反应器中,取400 mL废水于500 mL烧杯中,滴加质量分数20%的稀硫酸和质量分数20%的氢氧化钠溶液调节至实验所需pH值,随后添加一定量的H2O2,搅拌均匀后立即开启蠕动泵,蠕动泵流量为180~200 mL/min;每隔20 min取50 mL水样调节pH值至7.0~7.5之间,滴加数滴质量分数0.1%的PAM溶液,以100 r/min搅拌脱气2 min;静置后取上清液测定其CODCr、色度。
2 结果与讨论
2.1 铁泥基催化剂的物相组成分析及形貌表征
以Fenton污泥、粉煤灰、煤泥为原料,通过高温热解的方式制备出抗压强度大,可以释放F
图2 铁泥基催化剂的XRD谱图
Fig. 2 XRD spectrum of iron sludge-based catalysts
从
为了解铁泥基催化剂的形貌特征,对其表面和断面进行SEM扫描,结果如
图3 铁泥基催化剂表面和断面的SEM图
Fig. 3 SEM images of surface and section of iron sludge-based catalyst
从
2.2 非均相Fenton反应处理废水的影响因素
2.2.1 反应体系pH值
非均相Fenton催化反应体系的pH值会对催化剂的活性及稳定性产生很大的影响,进而影响有机污染物的去除效率。为了探究pH值对造纸废水CODCr去除率的影响,设置其他反应条件为:m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1,催化剂的投加量20 g/L,滴加质量分数20%稀硫酸和质量分数20%的氢氧化钠溶液调节废水的pH值分别为1.5、2.0、2.5、3.0;每隔20 min取样测试,计算得出CODCr去除率,结果如
图4 反应体系pH值对废水CODCr去除率的影响
Fig. 4 Effect of reaction system pH value on CODCr removal rate of wastewater
由
(1) |
2.2.2 H2O2添加量
H2O2是非均相Fenton工艺反应过程中活性物质产生的来源。为了探究H2O2添加量对CODCr去除率的影响,设置反应体系pH值为2.5,催化剂的投加量为20 g/L,改变m(CODCr)∶m(H2O2)分别为1∶0.5、1∶1、1∶1.5、1∶2、1∶2.5。每隔20 min取样测试,计算CODCr去除率,结果如
图5 H2O2添加量对废水CODCr去除率的影响
Fig. 5 Effect of H2O2 dosage on CODCr removal rate of wastewater
由
(2) |
2.2.3 催化剂投加量
铁泥基催化剂作为非均相Fenton氧化反应的催化剂,在不添加外源铁的情况下,适当的催化剂添加量将增强废水CODCr去除效率。本课题设置反应体系 pH值为2.5,m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1.5,改变催化剂的投加量为10~30 g/L。每隔20 min取样测试,计算CODCr去除效率,结果如
图6 催化剂投加量对废水CODCr去除率的影响
Fig. 6 Effect of catalyst dosage on CODCr removal rate of wastewater
由
2.2.4 反应时间
在非均相Fenton反应中,铁泥基催化剂释放F
图7 反应时间对废水CODCr和色度去除率的影响
Fig. 7 Effect of reaction time on CODCr and color removal rate of wastewater
由
(3) |
(4) |
2.3 均相Fenton和非均相Fenton污泥产量的对比
在实际生产过程中,均相Fenton反应会产生大量的Fenton污泥,污泥不但污染环境,而且脱水困难,处置成本高,导致废水处理成本升高,均相Fenton氧化工艺推广困难。实验中,通过均相Fenton和非均相Fenton两种工艺分别处理生化出水,混凝后测定两种工艺的污泥产量,其结果如
由
2.4 催化剂的再生催化性能
在造纸废水深度处理过程中,铁泥基催化剂循环利用在很大程度上将会降低废水处理成本。为了研究Fenton污泥基催化剂的循环利用性能,将催化剂过筛分离,用乙醇和去离子水洗涤,重复3遍,40℃干燥12 h后用于造纸废水深度处理,结果如
图8 催化剂使用次数对废水CODCr去除率的影响
Fig. 8 Effect of catalyst usage times on CODCr removal rate of wastewater
由
2.5 均相Fenton、非均相Fenton反应体系中总Fe及Fe2+ 的含量对比
铁泥基催化剂催化降解造纸废水生化出水的过程中,该反应体系并未添加外源Fe作为催化剂引发H2O2产生·OH。作为F
由
3 结 论
3.1 采用高温热解的方法制备了铁泥基催化剂,并将其应用于废纸造纸废水非均相Fenton深度处理。该催化剂表面粗糙、孔隙丰富,其比表面积为230
3.2 非均相Fenton催化氧化深度处理废纸造纸废水的最佳反应条件:体系初始pH值=2.5、催化剂投加量15 g/L、m(CODCr)∶m(H2O2)=1∶1.5、反应时间100 min时,CODCr去除率为66.7%,色度去除率高于80%,污泥产量比均相Fenton降低了91%~94%。
3.3 催化剂经过5次预处理回用后,废纸造纸废水的CODCr去除率仅下降5.9个百分点,表明Fenton污泥基催化剂具有较稳定的催化性能。
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