阳煤三电4#炉除尘设计研究
随着国家环保要求的提高,作为火电厂对除尘器除尘效率的要求也越来越高,原先单一的静电除尘器已经不能满足达标排放的要求。
首先,静电除尘器的除尘效率得不到保证。静电除尘器运行初期,除尘效率基本能达到99%,但由于电厂燃煤品种的变化以及静电除尘器结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,静电除尘器内部组件变形、积灰引起电场变化,除尘效率很难满足要求。
其次,静电除尘器的运行费用高。静电除尘器运行一段时间后,损坏严重,为保证正常运行,电厂需要经常对静电除尘器进行维修。维修需投入的人力、物力、财力及检修停产带来的经济损失对电厂来说也是个很大的负担。电除尘自身耗电也很大。
第三,静电除尘虽具有除尘效率高、空气动力特性好等优点。但是,由于静电除尘技术对煤质特性有一定选择,当煤灰中飞灰比电阻大于5x1012Ω.Cm,A12O3含量大于 40%,Si和Al氧化物含量大于90%时,烟气中的飞灰具有颗粒轻、粒径小以及不易荷电等特性,产生反电晕、二次扬尘的现象,使静电除尘技术的除尘效率大大下降,达不到设计要求,同时增加风机负荷,影响锅炉运行安全。有些火电厂曾经采取过增宽电场,增加电场数量,改变极线形式、极距和供电方式,设计振打系统及烟气调制等治理方法,效果并不明显。静电除尘器改进已经势在必行。
布袋除尘器在上世纪80年代开始在部分火电厂采用,但是,当时滤布材料受工艺水平限制,布袋容易破损导致除尘效率低,且布袋频繁更换,增加了发电成本,布袋除尘技术没有得到推广应用。而静电除尘器在火电厂除尘技术中的应用已经有相当长的时间,很多火力发电厂在除尘技术的选择上仍以静电除尘技术为主。早期,静电除尘技术基本能够满足当时的环保要求,火电厂大多数采用了静电技术。发达国家火电厂应用布袋除尘技术较早,他们的一些火电厂采用了布袋除尘技术,除尘效率高达99.9% 以上。近年,布袋除尘技术中的关键瓶颈,滤布材料技术有了快速发展,布袋的强度、耐高温、耐腐蚀、耐磨等方面都有了全面的提高,布袋除尘技术得到了广泛应用。
布袋除尘器和静电除尘器比较
布袋除尘器:
除尘效率高,结构简单、设备少,投资省,技术要求门槛低,无须专设操作工。能捕集比电阻高,而电除尘难以回收的粉尘。稳定性好,负荷适应性好,运行管理相对简单,特别适宜捕集细微而干燥的粉尘,收集的干尘便于处理和回收利用。实现离线检修。占地小,。自动化程度较高,对除尘系统所有设备均设有检测报警功能,对操作人员要求较低、操作维护人员的劳动强度较低。
其主要缺点是:
布袋除尘器用于净化含有油雾、水雾及粘结性强的粉尘时对滤料有相应要求;布袋除尘器净化有爆炸危险或带有火花的含尘气体时需要防爆措施;用于处理相对湿度高的含尘气体时,有时需要采取保温措施;当用于净化有腐蚀性气体时,需要选用适宜的耐腐蚀滤料,用于处理高温烟气需要采取降温措施。
静电除尘器的:
初期除尘效率高,能捕集1um 以下的细微粉尘,处理烟气量大,可用于温度高达500℃、高压和湿度高达100%的场合,可连续运转,实现自动化。低阻,静电除尘器压力损失仅100~200Pa。
其主要缺点是:
设备大,耗材多,需高压变电和整流设备,投资高。制造、安装和管理的技术水平要求较高。一般对比电阻小于104~105Ω·cm 或大于1010~ 1011Ω·cm 的粉尘, 除尘效率受粉尘比电阻影响大,除尘效率不稳定.一般需设置预处理装置.不具备离线检修功能。
针对静电除尘器和布袋除尘器的比较,结合当前烟尘排放现状,我们在阳泉煤业集团第三电厂(阳煤三电)其4#炉做了静电、布袋二级除尘的应用研究
阳煤三电厂4#锅炉概况及静静电除尘器设计前运行参数
1锅炉概况
阳煤三电厂4#炉为高压炉。锅炉额定蒸发量为270t/h。烟气净化设备采用1台单室 单电场。
2静电除尘器设计参数及实际性能参数
静电除尘器型号为XWD165,每炉1台,1个电场,通道数30个.通流面积165m2,设计处理烟气量为330000Nm3/h—350000 Nm3/h,比集尘面积为23.109m2/m2 /S,除尘效率>85.0 ,设计入口烟尘浓度为 41.6g/m。
静电除尘器实际性能参数为:除尘效率小于80.0 ,烟尘排放浓度为200mg/m3。
3.1烟气量设计值
实际运行的烟气量为300000m3
3.2粉尘比电阻较以前增大
近年来该厂煤的含硫量一般都低于1.14%,而低硫煤的粉尘比电阻较高.当粉尘比电阻超过临界值5×10mQc·m后,静电除尘器的性能就随着粉尘比电阻的增高而下降。
3.4 静电除尘器系统缺陷
单独应用静静电除尘器,除尘效率低,无法满足标准要求
经过长时间的运行后,静电除尘器阴、阳极振打系统振打力衰减严重,导致了电极表面积灰较严重。
4 除尘器设计方案
(1)为了满足火电厂大气污染物排放标准的要求,出口烟尘排放浓度要小于30mg/m 3 ,单一静电除尘器的除尘效率无法满足要求。根据以上情况,增加采用布袋除尘技术可以满足要求,但如全部选用布袋除尘器入口浓度大于6g/m 3,将导致布袋除尘器的滤袋损坏,滤布的使用寿命会降低,无法保证设备的长期稳定运行,因此决定应用“高压静电一低压脉冲布袋除尘器”。
(2)除尘器由2个独立单元组成,即静电除尘器单元和布袋除尘器单元。利用静电除尘器将 l0 μm以上的粉尘颗粒除掉 90%以上,消除了大颗粒对滤布的磨损,并减少了布袋除尘器的负荷,使布袋除尘器的清灰周期延长,延长了滤布的使用寿命。
布袋除尘器参数:
3.3主要设计参数
处理风量:330000Nm3/h—350000 Nm3/h
入口粉尘质量浓度:200g/m3
烟气温度:80℃
过滤面积:9550m2
过滤风速:0.5-1.2m/min
除尘器组合台数:3单台
滤袋数:2460条
出口粉尘排放质量浓度:<50mg/m 3
5除尘效果
除尘前烟尘浓度:3328.6 mg/m 3;除尘后烟尘浓度:23.3mg/m 3。除尘效率可以稳定达到99.3%以上。
6结论
“静电一布袋两级除尘器” 设计提高了除尘效率.设计后的除尘器出口烟尘排放浓度仅为 23.3 mg/m 3 ,达到国家排放标准规定的要求。降低了烟尘排放量,大大降低发电成本。
通过对阳煤三电4#炉二级除尘的应用研究表明,静电除尘器和布袋除尘器的联合应用降低了除尘成本,提高了除尘效率,为火电厂除尘技术的发展提供了重要参考,是一次有益的探索。
参考文献:
[1] 孙峰《静电除尘应用原理》
[2] 杨叙军《布袋除尘器在处理锅炉烟尘应用和优点》
[3]GB13223—2011.火电厂大气污染物排放标准
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